从同事口中得知自己被评为“中央企业劳动模范”时,刘畅正在配制间指导承包商搬运引发剂,面对周围赞许的目光和夸赞的话语,他笑着“咔哒”一声按下手中的黑色水笔,在出库清单上认真签下自己的名字。
刘畅眉毛浓密,长着一张圆圆的“憨厚脸”,工作13年来,从聚丙烯车间的新人到EVA车间的班长,从中国石化劳模到中央企业劳模,他始终扎根一线。他的双手长出了厚厚的老茧,谈起工作眼中依然闪动着明亮的光:“这里的人和事都是我真正热爱的。”
检查高压设备运行情况。李树鹏 摄
基层车间的“赶路人”
2011年,刘畅走出校门,面对众多包括出国深造在内的“橄榄枝”,他选择“子承父业”,入职扬子石化。
在塑料厂聚丙烯车间,刘畅幸运地和中石化、江苏省双料劳动模范俞家军结为师徒。耳濡目染之下,他给自己立了三条规矩:保证巡检质量、及时总结记录、全面分析问题,入职不到四年就能独当一面,甚至高分通过考试,成为班组为数不多的高级工。除了自己负责的岗位,刘畅还积极学习其他工段的知识,甚至保持着每天自学英语的好习惯,“行业技术日新月异,我们虽然身在基层,也要努力追上前沿!”
功夫不负有心人。2018年底,刘畅被抽调到新建EVA装置担任班长。这是中国石化首套采用利安德巴塞尔釜式法工艺的EVA装置,技术专利还掌握在外国厂商手中。为了确保开车成功,他和9名同事一起,远渡重洋奔赴芝加哥进行为期1个月的培训。靠着一口流利的英语,刘畅不仅能游刃有余地应对每天高强度的课程学习,还常常在课后找老师单独提问,对不清楚的操作细节刨根究底。
回国后的资料编制阶段,刘畅靠着从美国带回来的笔记和参考资料,结合实际情况不断校对调整,连着几周,办公室里翻书声、写字声响彻长夜。
随着“三查四定”和液压油系统调试的开始,刘畅又活跃在了管廊旁,半天不到工作服和鞋上就满是拆卸堵头粘上的油渍。在他和班组成员的努力下,15天,36个液压油驱动的高压阀门就全被调试完成;一个月,现场2300多道高压法兰口就挨个挂上了标识牌……从高压吹扫、盲板隔离,到最后安全措施确认,他忙碌的身影始终不离现场。
半年磨一剑,刘畅和同事们奋战180多天后,该装置终于在2021年5月开车成功,产出合格产品,标志着公司在开拓高端聚烯烃产品的新征程上迈出了关键一步。
检查装置夜间换热器运行情况。李树鹏 摄
班组成员的“顶梁柱”
自EVA装置进入正常生产以来,刘畅带领班组成员们不遗余力地为安稳运行“奔波”。
2022年12月,装置突发状况,由于切换料仓使给料仓脱气的脱气风需求量增加,而脱气风机没有按照程序正常启动导致异常。随着不断进料,未经脱气的EVA颗粒可燃气浓度越来越高,随时都有“炸仓”的可能。
同事们慌了神,纷纷把求助的目光投向刘畅。而此时刘畅也是心如乱麻:现在该怎么办?会发生事故吗?公司要面临多少损失?他深吸了一口气,强迫自己冷静下来,脑海中纷繁交错的念头最终形成四个字:安全第一。他握紧拳头,做出决策:“停止进料,用高压氮气置换未脱气的料仓。”在刘畅有条不紊的指挥下,他们迅速消除隐患,为后续调查原因赢取了宝贵时间,减少了不必要损失。“这一次多亏有你!”事后,大家伙儿纷纷冲刘畅竖起大拇指。
作为一班之长,他不仅能冷静处置“物”的安危,还时刻把“人”的冷暖挂在心上。
“你们有什么不舒服一定要告诉我,工作重要,人更重要!”几年前的一个下午,刘畅走进中控室对同事们强调道。原来,是一位老师傅刚刚去零下十几摄氏度的仓库取引发剂时,发现身上过敏的红疹有加重迹象。刘畅得知后立刻赶去询问情况,亲自接替了他的工作,并安排青年员工陪同去医院检查。医生说还好来得及时,不然很可能引发休克。
在节假日坚守岗位,将调休的机会让给有急事的同事,一个人中控现场两头跑……这在刘畅身上已是常态。2022年,他获评“中国石化劳动模范”,同事们亲切地开玩笑:“我们的顶梁柱就是给力!”
在刘畅带领下,该班组百花齐放:3名成员陆续加入中国共产党;全班技师和高级工的数量占整个车间总数的三分之一;2021年班组获评南京市工人先锋号和南京市“安康杯”竞赛优胜班组;2023年全班提报重大安全隐患与合理化建议近百条,获评公司2023年度“五型”优胜班组。
逐梦而行的“领头雁”
“你们也许不清楚,我对扬子,那感情太深了!”2023年,公司为“刘畅劳模创新工作室”授牌,刘畅握着同事的手动情地说。
儿时他总缠着爸爸要听远处塔林里“钢铁侠”的故事:“看着父辈大修回来时穿着被汗水湿透的工作服从没怨言,我心中也种下了在这里奉献青春、接续奋斗的种子。”
通过手指口述、桌面推演、线上仿真等形式,刘畅带领成员们总结开发一次机设备的标准化操作,实现紧急故障状态的零排放;组织攻关小组对异常事件进行HAZOP分析,提高装置平稳率;利用消缺机会更换挤压机模板、筛网,改善产品质量,提升盈利能力。
由于深知公司发展至今的不易,又全程参与了EVA装置的建设,刘畅对它有着深深的“舐犊之情”,对每一个细节都精益求精。去年1月,他主动增加巡检频次,经过将近一个月的观察,发现使用电动固定机构的醋酸乙烯注入泵会造成较大的流量波动,向车间提出将电动固定改为手动固定的建议,并组织工作室成员共同拟订方案。半年后,三台泵全部调整完成,每年为公司减少过渡料和检修费用106万元。
2024年,工作室通过优化工艺控制,使高附加值新牌号产品的产量半年达上百吨。确定的5项攻关课题中,目前有4项已经超日历进度完成。
“扬子梦”也包括“传承梦”。面对年轻人,刘畅总是将自己费心总结的经验倾囊相授,希望他们能成长得快点、再快点。
每当班组来了新员工,他都会亲自带他们跑流程。“班长带我们在现场讲流程要将近3个小时,自己走一圈只要不到40分钟。他对装置的了解和对青年的关怀让我们深受感动。”入职第一课,刘畅成了石化精神最生动的教材。
除了要求青年们扎根现场,刘畅也紧跟潮流,把目光瞄向新媒体。今年上半年,他和工作室成员一起发动车间青年,20天携手完成了EVA开车步骤仿真操作的录制,让大家能在“刷视频”中学知识。“方便又直观,平时有不懂的也不用等上班再问了。”参与视频制作的青年员工赵龙龙激动地说。
2024年,刘畅劳模创新工作室中3人通过了工艺员取证考试,1人完成了技师技能鉴定,班组1名青年获公司“安环行者”荣誉称号。
“生产一线虽然辛苦,却风景独好。”落日余晖下,刘畅身披“金甲”,步履坚定地行走在钢铁森林间,为即将开展的挤压机压力控制技术攻关做好前期准备。
(江苏工人报通讯员 张诗旻 鲁荟宇)
来源:中工网